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工艺冷却循环水节能减排解决方案

日期:2019-11-10

一、技术名称:工业冷却循环水系统节能优化技术

二、技术所属领域及适用范围:工业冷却循环水系统钢铁冶金、石油化工、热电、生化制药等领域

三、与该技术相关的能耗及碳排放现状

循环水系统以水为介质用于工艺过程的冷(热)量交换和传送,在石油化工、钢铁冶金、机械电子、食品制药、热电、集中供暖、中央空调等领域,是必不可少的基本环节。循环水系统以水泵为动力源,其电能消耗较大,约占社会总用电量的15%左右。目前,我国循环水系统普遍存在能耗较高的现象,与先进国家相比,水泵单机效率约低5%以上,系统效率低20%以上。目前该技术可实现节能量73万tce/a,减排约193万tCO2/a。

四、技术内容

1.技术原理

从流体力学基本原理可知,影响水泵功率的三大内在因素为:扬送的流量、扬程、运行效率。其中运行效率取决于水泵的效率性能,扬程用于克服管网阻力,流量用于工艺过程的冷(热)量交换和传送。从传热学基本原理可知,循环水量又取决于换热单元的热负荷、冷热流温差和传热系数。也即对某特定工艺的换热网络,若所移去的热量通过平衡后变少,换热器的热阻变少,循环水的供回水温差按设计规范要求控制在合理值内,那么流量就可以减少。根据上述原理,如果对某特定工艺,进行以下优化改造步骤,可从根本上解决循环水系统的高能耗问题:

(1)通过优化改造换热网络、消除因结垢或藻类滋生引起的热阻、做好管网的流量平衡并合理控制供回水温差,取得泵站最合理的扬送流量;

(2)通过配水管网优化,消除不利因素,如阀门损失、局部管路阻力偏大、并联管路性能差异大而引起的水力失衡、真空度控制不合理引起扰流等,从而降低管网阻力,取得水泵最合理的工作扬程;

(3)根据优化后的工作点参数(流量、扬程、效率、装置汽蚀余量),采用三元流技术设计出高效的水泵叶轮,以高效节能泵替换原有不匹配、低效率的水泵,确保泵站处于高效率运行状态;

(4)充分考虑因热负荷及环境温度变化引起的变工况运行,根据系统运行特征对泵站进行优化设计和管理。

2.关键技术

(1)循环水系统各换热设备、管网、泵站等的运行参数(包括压力、流量、温度、几何高度等)精确采集技术;

(2)换热网络优化和管网水力优化数学模型建立;

(3)对流量、管网阻力、水泵运行效率等专家分析诊断及优化系统。

(4)水力平衡调节装置、高效节能泵等多种针对性强的系列高效节能产品。

3.工艺流程

冷却循环水系统节能优化工艺主要包括以下环节:

(1)循环水系统及换热网络流程图绘制、各换热设备额定技术参数及热负荷值进行勘探,校对,记录;

(2)规定采集点的运行工况及环境参数采集;

(3)高能耗原因诊断分析;

(4)通过换热网络及配水管网优化设计,确定优化整改方案,确定合理循环水量及总管网最优阻力;

(5)原泵站性能评价与泵站优化设计,高效节能泵最优工作参数确定;

(6)定制生产高效节能泵;

(7)换热网络及配水管网的不利因素优化整改与调整;

(8)高效节能泵安装调试;

(9)对间隙式生产系统(如聚苯烯生产装置等),根据变工况运行特征,制订相应调节控制策略,加装变频控制系统;

(10)对循环水量较大(建议在3000t/h以上)或较复杂的系统,制订相应的在线监测与管理策略,安装循环水系统在线监控与能源管理系统。

循环水系统节能优化技术系统构架见图1。

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图1循环水系统节能优化技术系统架构图

五、主要技术指标

应用于工业冷却循环水系统节能改造节电率约为12%-55%。

六、技术鉴定、获奖情况及应用现状

该技术于2005年7月通过浙江省科技厅组织的成果鉴定,拥有自主知识产权,并已获得计算机软件著作权登记证书5项。经浙江能源监察总队能源监测站、沈阳市节能技术研究所等多家权威机构检测,该技术实际应用的节能效果著,已在全国成功应用于860余个循环水系统的节能改造,目前处于大范围推广阶段。

七、典型应用案例

典型用户:上海石化、南京化工、扬子石化、中化集团、柳化股份、大化集团、上海医药集团、菱花味精、欧亚赐福集团、LG甬兴化学、宝钢股份、首钢集团、上海大众汽车公司等。

典型案例1

技术提供单位:浙江科维节能技术有限公司

建设规模:30万t/a合成氨循环水系统(循环水量35000t/h),配7台冷却水泵,其中2台配功率为2240kW,1台配功率为900 kW,4台配功率为1000kW,相应配7台冷却塔。主要技改内容:换热网络及配水管网的不利因素优化整改与调整,特别是解决了纯碱厂和加氯车间最不利点的水力平衡问题;评价原泵站性能,并进行优化设计,确定高效节能泵最优工作参数及叶轮的水力模型设计;通过系统改造更换7台高效节能泵。主要设备包括水力平衡提升调节装置2套;高效节能泵7台;循环水在线检测与能源管理系统1套。节能技改投资额1470万元,建设期5个月。每年可节能4709tce,年节能经济效益为573万元。投资回收期2.5年。

典型案例2

技术提供单位:浙江科维节能技术有限公司

建设规模:1780m3高炉鼓风机透平拖动装置冷却系统技改,配6台900kW冷却泵(2用4备);主要技改内容:换热网络及配水管网的不利因素优化整改与调整,特别是解决了供水总管止回阀阻力异常现象;评价原泵站性能,并进行优化设计,确定高效节能泵最优工作参数及叶轮的水力模型设计;通过系统改造更换6台高效节能泵。主要设备包括PLC计量系统、止回阀6台、高效节能泵6台。节能技改投资额780万元,建设期4个月。每年可节能3048tce,年节能经济效益459万元,投资回收期1.7年。

八、推广前景及节能减排潜力

根据目前已在全国成功实施的800余套循环水优化系统的节能效果分析,与原有循环水系统相比,该技术的节电率一般在20%-85%。这表明目前我国工业循环水系统仍然存在能耗过高的情况,有较大的节能潜力。

预计未来5年,该技术在行业内的推广潜力可达到20%,投资总额45亿元,节能能力207万tce/a,减排能力546万tCO2/a。

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